分解炉结皮

分解炉结皮如果设计时上述因素考虑不足,造成了现在投产的预分解窑系统中,虽然有的炉型结构相近,但是运行效果千差万别的现象。1炉型及工艺特性 我公司分解炉的炉型属于史密斯公司的S。由于无烟煤燃尽时间较长,风速增加造成煤粉在预燃炉滞留时间变短,煤粉被带预燃炉出口处附近煅烧,形成炉中温度较低,而出炉温度较高的“温度倒挂”现象,引起分解炉下缩口结皮严重,导致分解炉出口与五级下料管负压增高。 2)关闭了1号燃烧器,消除了其附近的结皮。 5 总 结 分 经过这 次改造 , 解炉结 皮情 况得 到 了极大 缓解 , 旋 对 于 喷~ 结合复 合流 场的分解 炉来 说 ,要在生 1但 未根 本 消除, 号 和 2号 燃烧 器 之 间 的锥 体部 位 还 从 产 中寻 找旋 流和 喷腾 强度 的 配合 , 而在分 解炉 有结 皮 。3 0- 7 / 5改 0 ( 钾撒 料盒 在 2号 燃 板 体与 水平 夹角 由 1 。

将 因此 , 2个 C 撒料 盒板 体上 的浇注料 全 但是 下 面是 三 次风 的人 口, 以也 不会 器 附近 高 , 所 恢 熟料 产 量 保 部 拆 除 , 复原 有 角度 后 生 产转 入 正 常, 产生结 皮 。此时,为保证熟料质量,只得降低产量生产。图 1 分解炉喷煤嘴改造前后位置(编辑 顾志玲)中图分类号:TQ172.622.26 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2006)01-0053-01NC-SST-I分解炉锥部结皮的处理赵来山,倪宏山,尚国辉(中宁赛马水泥有限公司,宁夏 中宁 755100)动。我公司煤粉细度控制指标确定为5.0%以下,但实际煤粉细度经常偏粗(一般在5.2%~6.4%之间,特别是煤粉仓仓位低的时候为了快速增加仓位,煤粉细度会达到8.0%)。分解炉结皮因对正常运行中的回转窑来说,在燃烧温度和系统通风量基本稳定的情况下,煤粉的燃烧速度与煤粉的挥发分、灰分、水分含量和细度有关。短 的 只 有 1d , 3根燃 烧 器位 置均 向上 提 根 ) 改 为 3根 燃烧 器 供煤 ;2 原 因分 析 m; O改 。

3)1~3号燃烧器与三次风入口约在同一平面高度上,安装在三次风入口和C4A撒料盒之间的4号燃烧器喷出的煤粉,由于充分接触了富氧的三次风,所以快速燃烧放热,C4A下来的生料被三次风带起,并与4号燃烧器喷出的煤粉混合在一起,吸热、分解快速进行,这样4号燃烧器附近的温度虽然比2号燃烧器附近高,但是下面是三次风的入口,所以也不会产生结皮。基于以上的分析,2005年 5月 6日,利用停窑的机会,将三次风管入炉口一侧的煤粉喷嘴向上抬高 500mm左右,高于三次风管入炉口位置(见图 1),一方面,使煤粉着火点靠近下料点,使燃烧能受到物料的抑制,减缓了煤粉的燃烧速度;另一方,避免高速切向入炉的三次风中携带过多未燃尽的煤粉,增加锥部结皮的几率。NC_SST_I分解炉锥部结皮的处理 - 豆丁网#我公司 2号熟料生产线采用 NC-SST-I管道式分解炉,规格为 Φ3.9m×24m,设计生产能力为1300t/d,2004年 10月投产。分解炉缩口结皮的原因分析及解决措施-熟料煅烧-工艺天地#另外,煤粉细度偏粗也是造成分解炉缩口结皮的原因之一。图 3 壳体加固锤头断裂,造成细碎腔壳体衬板断裂。分解炉结皮窑 运转率 极 低 , 长 的运 转 1 半月 左右 , 1)取 消 4号燃烧 器 (即三 次风入 炉 口右侧 0。

筛余 ) 放 生料 中的 C C 行 快 后 , 出 的热量 被 迅速 吸 收 , aO 进33 . 改 造 效 果 避 速分 解 , 免 了 2号燃 烧 器 附近 产生 局 部 高温 ,同时 炉 窑 改造 后 , 出 口温度 与 C 下料 管 的温度 倒挂 ; 也 消除 了结 皮 。分解炉结皮浇注料被磨损后闸板上的耐热钢板经不住900℃以上的热风的烘烧而烧坏。因煤粉喷嘴入口位置在三次风管入炉口的中部,入炉煤粉与含有大量新鲜氧气的高温三次风直接接触,迅速燃烧,放出大量的热量,而受入炉三次风和下料点的影响,在此一侧形成料的稀相区,放出的热量无物料来吸收,同时部分正在燃烧的煤粉在切向入炉三次风的作用下,被抛向炉壁,黏附到炉壁上,继续燃烧,在锥部形成局部高温,黏附未燃尽的煤粉及生料粉,使结皮逐渐增厚。 0 5 0/ 3 6 d持在 5 0 ~ 0 t 。2006年4月,我公司三次风闸板开度正常生产情况下一般控制在30%~35%。这说明此时三次风闸板开度过小、窑内通风量偏大。

(编辑 艳丽)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53 - -。正式 生产 时考虑 整个 系统 的适 应 能力 ,料试 生产 ,其 中分解炉 采用 喷一旋结合 形成 复合 流场 挥发 分在 2 %- 0 与 煤是 陕西 神木产 优质 烟煤 , 5 3 %, 分解 炉频 繁结皮严 重影 响生产 。 ) 正常 生产 投料 量保 持在 2 投 料过程 尽可能 缩短 , ) 3 用浇 注料 在 C 撒料 盒板 体 上浇 注一 个 斜坡 , 5 3 0th。我公司三次风是从窑头罩抽取的,其中的熟料细颗粒没有经过旋风沉降,会不断冲刷三次风闸板上的浇注料。分解炉结皮但煤粉若磨得过细,不仅增加电耗,还容易引起煤粉的自燃和爆炸。根据天津水泥工业设计研究院烧无烟煤煤粉的细度经验公式:R=V/2-(0.5~1.0)。

5 总结 对于喷—旋结合复合流场的分解炉来说,要在生产中寻找旋流和喷腾强度的配合,从而在分解炉内创造出煤粉与生料既得到充分分散,又能保证均匀分布的客观条件;在分解炉的选型和尺寸设计中,要充分考虑悬浮状态下煤粉的易燃性和生料的易分解性。 水平 夹 角 由原 高 l 旋转 角 度 由原来 的 2 。分解炉结皮原因的分析及处理--《2005年水泥技术大会暨第七届全国水泥技术交流大会论文集》2005年#【摘要】:正 我公司分解炉于2004年8月20日9月底期间,结皮严重并且掉结皮堵塞三次风管多次,造成窑热工制度不稳、投料低、能耗高,甚造成停窑事故的发生,严重影响生产。NC-SST-I型分解炉具有炉容大、煤粉及物料在炉内停留时间长的特点,火嘴位置的上移,并未造成入窑物料分解率的下降,而分解炉锥部结皮的减少,保证了系统风量的稳定,为窑系统实现稳产、高产创造良好的条件。现将前一阶段出现的分解炉结皮问题作一简要分析,供同行参考。分解炉结皮分解炉结皮和预热器塌料堵塞原因的查找与解决方法--《散装水泥》2007年03期#胡贞武,李叶青,马保国,李相国,胡利民;[J];武汉理工大学学报;2004年11期。

1.3 窑炉用煤比例不当 当分解炉缩口结皮严重且清烟室用的高压水枪出现故障时,有的操作员为了使熟料f-Ca0量合格,采取了加大窑头用煤量的强烧办法。因无备件,采用厚 30mm的低碳合金结构钢 16Mn制作壳体衬DCFP破碎机改进后 3年多的运转情况表明,锤头外型及材质的改进,有效防止了锤头的断裂,延长了锤头的使用寿命;销轴及锤盘的改进,防止了销轴的轴向及径向窜动,保障了破碎机的安全运行;上壳体经特殊处理,增强了壳体的刚性,衬板螺栓一次紧固不再松动;利用 16Mn钢板制作的上壳体衬板,使用今,仅正常磨损,未发现其他异常,预计使用寿命少为5年。燃 烧器 线 与壳体 垂直 , 角 1。 打 开分 解 安 度上 , 装 在三 次风 人 口和 C驵撒 料盒 之 问的 4号燃 煤 炉炉 观察 孔 发现 , 粉 在炉 内燃 烧 慢 , 内充 满许 多小 所 烧器 喷 出的煤粉 ,由于 充分接 触 了富氧 的三 次风 , C 内部还有 煤粉燃 烧 。 3 燃烧 器与分 解炉 的 的定 位 来的 3。分解炉结皮C ) 7 —0  ̄ 烟 3严 格 控 制分 解 炉 出 口温度 在 8 0 9 0C, 室 。

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