煤立磨如何减少吐渣

对进厂原煤实行一车一检,确保原煤水分和粒度不超过公司的质量控制指标。煤立磨如何减少吐渣为防止立磨磨辊倾倒.我们在磨辊上用φ30mm的钢丝绳自制安全链捆绑,以防磨辊倾翻、倾倒。起磨时由于MLs型立磨没有升辊机构,没有在线调压手段.主要靠辅传布料,借助主、辅传扭力差启动。 依次启动煤粉仓收尘组,煤粉入仓输送组,袋收尘器、煤磨通风机组。 用石灰石代替原煤粉磨后填充磨机系统各缝隙防止出现煤粉自燃现象。3.2开磨操作当磨机充分预热后.可准备开磨。

(3)煤磨张紧站压力低且不稳定。保证高温风机入口温度在450。目前生料细度稳定在16%以内。 原煤仓入给煤机下料管卡大块;给煤机速度传感器故障。煤立磨如何减少吐渣南于人磨皮带从零速到正常运转速度需要将近10s时间.导致磨内短时间物料少.具体表现在磨主电机电流下降很低,料层厚度下降,振动大,处理不及日寸将会导致磨机振动跳停。3.4.主要参数控制磨主电机电流l00~l20A,料层厚度80mnl~l00mⅢ.磨机差压6.5~7.5kPa,磨机出口气体温度80~95℃.磨机喂料量l80~2l0t/h.张紧站压力10.0~l2MPa.振动在2.5~5.5mIn/s.、主要从以下几个方面来控制磨机正常操作,、(1)磨机喂料量。

每种物料均南定量给料机按一定比例从各调配库中卸料.并经胶带输送机送磨内。煤立磨如何减少吐渣现场观察发现当时原煤水分偏大,大块多且煤矸石含量多,使磨内料层不稳定,部分大块来不及碾磨被甩出磨盘,排到磨外。(2)检查磨辊限位板是否变形.将磨辊限位板加厚30mm.以限制磨辊偏摆过大。原吐渣振动输送磨损不能正常使用,改为吐渣皮带,吐渣下料口处不能有效密封。(3)启动磨辅传布料时.可提前拉风正常操作用风量的85%..等主传启动后随时根据主传电机功率或电流进行调整。 (2)磨辊辊皮及磨盘衬板磨损。

吐渣量的增大,首先增大了工人的劳动强度;其次是导致立磨台时降低,粉磨电耗相应增加,进而导致生产成本上升;另外也使得磨机周围环境恶化,不利于设备的保养维护。电收尘器收下的粉尘经螺旋输送机输送.汇同f }{磨生料一起经空气输送斜槽、斗式提升机人生料均化库,、当原料磨正常生产时,来自窑系统的废气经高温风机、增湿塔后,进入原料磨作为烘干热源,、从原料磨排}}J的废气南循环风机送入废气处理系统。ATOX 磨辊在条件允许时可随时抬/落辊),大幅度降低选粉机转速,使差压尽快恢复到正常值(待运行正常后再慢慢提回转速),提高入磨风温15~20℃(调整窑尾喷水量大小快速有效),降低碾磨压力,增加喂料量,看好时机重新压辊。煤立磨如何减少吐渣 10、 减速机推力瓦油池油温超过正常值,检测判断为供油量不够, 冷油器冷却效果不好,冷油器油中进水,受机座密封处漏出的一次热风影响。该项目在生料粉磨、煤粉制备中选用了沈阳重型机械厂制造的MLS3626生料立磨、MPFl814煤立磨。次调整前后各参数对比见表2。

4、磨机风环压差过大,检测判断为粉磨压力低,喂料量高,产品太细。2 调试中出现的问题 (本文来自 亿万百货商城 2.1 立磨频繁振停调试初期对立磨“风扫磨”的特性认识不足.用风偏小,立磨在前6天共开32次.每次开启仅运行1mm即振停。煤立磨如何减少吐渣(本文来自 亿万百货商城 (本文来自 亿万百货商城 磨主电机电流l 00~l20A,料层厚度80mnl~l 00m .磨机差压6.5~7.5kPa,磨机出口气体温度80~95 .磨机喂料量l 80~2 l0t/h.张紧站压力10.0~l 2MPa.振动在2.5~5.5mIn/s.、主要从以下几个方面来控制磨机正常操作,、(1)磨机喂料量。当仓内部为空时,必需在充分换气和有人在场的情况下方可进入,而且确保绳子栓紧,配备 36V 照明灯,进入仓内时间不宜太久; 11、确保煤粉输送管道,风管接地以避免放电; 12、确保灭火装置正常,惰性气体 N2 贮气瓶充满,定期检查 N2 装置是否正常,各阀门动作是否灵活,各管道联接是否有泄漏现象,各压力表使用和指示是否正常,确保 N2 装置能随时投入使用。

对磨机异常振动跳停时首先应检查机械原因.操作员应入磨检查判断磨辊是否在正常轨道.也是磨辊是否上偏和下偏,、如果磨辊不在正常轨道则应现场用辅传作调偏工作,、当入磨物料异常十燥时.应加大磨内喷水量并合理调整增湿塔的喷水量,、以便进一步稳定料床。也可直接由人工直接从磨门向磨内均匀铺料。 4、停选粉机组,停煤磨通风机组。煤立磨如何减少吐渣我们通过现场排查和中控操作参数分析,找到了吐渣量大的原因,并提出了解决措施进行改进,本文此作一介绍。振动是磨机操作中一项重要参数.也是影响磨机台时产量和运转率的主要因素.操作中力求振动平稳。但不自动作太早,从而导致磨出口气体温度过高。

增大磨机通风量,调节冷热风阀控制出磨温度≤70℃,出磨压力达到-4000Pa 时,启动煤磨组。经过调整后.如细度仍粗,可逐步增加研磨压力,每次增加0.5MPa,研磨压力不要超过14MPa。煤立磨如何减少吐渣虽然我们接触立磨,经过调试.很快掌握了立磨的维护和操作.今运行正常。 现象:给煤机“皮带断煤” 给煤机上截门或者说原煤仓入给煤机下料管卡大块。系统漏风不仅对磨机的稳定运行.而且对磨机的产量影响非常之大。开磨前需掌握磨机的工况:磨内是否有合适的料层厚度.入磨皮带是否有充足的物料,如果料少,可提前布料。

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