水泥生产工艺遇到的问题

水泥生产工艺遇到的问题例如:系统压力数据、气体分析数据和引风机的各项参数等,对系统的通风有一个直观的显示,可以通过这些数据的变化,直接采取措施,使系统的通风管理迅速有效。篦冷机的冷却效率要定期进行标定和评价,找出差异,为定检做好准备,要让篦冷机发挥效率。表生料磨主要操作控制参数项目参数项目参数喂料量仉主电机电流磨辊压力选粉机转速磨枧进口负一一一磨内压差㈣磨机进口温度℃磨机出口温度℃磨内喷水量㈣—磨机振动—主要解决措施如下调节原料配比控制生料的和值使之维持在正常范围内。燃料使用天然气和重油原设计使用天然气作为燃料后来该国政府取消了天然气管道的铺设计划所以使用重油作为燃料天然气只作为生料磨热风炉和重油锅炉燃料及燃烧器点火用。用熟料粒径来判断窑速的快慢也直接有效。其他缺点暂不说,仅预热器发生堵料这一问题,已经让企业很头疼了,堵料后,不但清理难度大、清理时间长,且生产能力越大的系统处理起来越困难,有的时候还需要用到一些非常规的手段来处理,并且在处理过程中也容易发生危险、烧伤员工等安全问题,给企业带来不必要的损失。

除生料磨系统外冷风掺入点有三处在进入高温风机前设冷风阀掺入冷风在窑尾袋收尘器前设汇风箱每台汇风箱设台轴流风机强制灌风在汇风箱袋收尘器的管道上设冷风阀掺入冷风。水泥生产工艺遇到的问题随着环保要求的日益严格袋收尘器以其收尘效率高、可分室清灰、在线维护等特点得到了越来越多的应用。2、工艺因素有了结构上的保障(硬件),还要在工艺上给与满足,既是一个各参数平衡问题(软件)包括研磨介质的参数、被磨物料的参数、粉磨工艺上的因素。当然采用直接掺人冷风降温增加了设备的处理风量一次性投入费用相应增加系统电耗大约增加熟料。用了助磨剂后,磨内流速更快,加重了循环负荷,才导致此种现象。但遇到生产系统频繁出现工艺事故,如结料球、结圈,频繁的止料、投料会给窑内的耐火材料带来极大的损耗,逐渐的会出现掉砖红窑等情况。

现在市场上仍然有氯离子大量超标的助磨剂产品在个别粉磨站应用,国家有关部门要采取有力的措施使其杜绝。②因为时间原因只考核了熟料强度后来做了强度均在址。从目前看来使用效果良好。水泥生产工艺遇到的问题没有稳定的工艺,无从谈及优质高产。这种情况下,使用助磨剂,特别是增强为主要性能的粉体或液体助磨剂,其效果和效益很可能被水分“淹没”。这些因素带来了水泥磨内通风的变化。

这需要在助磨剂的推广应用中,做好以下工作: 首先,努力研发新产品,确保符合国家的助磨剂标准和水泥新标准,确保其环保性、安全性和对水泥生产工艺的适应性。水泥生产工艺遇到的问题 根据以上标准对篦冷机定期做出评价,为操作和检修提供依据: 4 结论 以上的要素是稳定工艺的基础,要管理。由于窑尾废气含尘浓度大、成分复杂且具有较强的粘性为防止粉尘在热交换器管道中结皮甚堵塞所以没有采用热交换器降温而是直接掺入冷风降温。据筛分试验成果确定工艺参数,天然粗砂15%.天然细砂75%.尾矿粉10%.掺配后砂子细度模数2.61. 0.15mm颗粒含量8.05%,符合砂子级配要求。可调流速型隔仓板使磨内物料有了合理的流速和球料比。有些用户会报怨助磨剂不但不提高产量,反而会降低产量。

当前,有很多助磨剂与水泥的粉磨效率、强度、相关物化性能、以及与水泥耐久性、混凝土相容性的研究文献。 为避免或减少窑内结大蛋的问题,化验室应该合理调整熟料率值,严格控制入窑生料的有害成分和煤粉质量,提高入窑生料的均匀性。 实例4:内蒙XL 水泥厂,有¢3.2×13M水泥磨两台。现在水泥的煅烧工艺是用煤粉来提供热量,在回转窑内部来进行80%以上的物理化学反应,这将限定了我们的思维,我们会认为没有其他燃料可以替代煤粉用来煅烧,试想一下,如果有我们能用电能来进行熟料的煅烧,那么熟料的生产成本会大幅降低,也许到时整个熟料煅烧的生产工艺将是另外一个样子了。当系统正常运行时,窑速一般应控制在18~20s/r,窑速快,窑内料层薄,生料与热气体之间的热交换好,物料受热均匀,进入烧成带的物料预烧好。水泥生产工艺遇到的问题 3.3 窑速管理目标 窑速随喂料量的增加而逐渐加快。

正是以上明显的优势,使得这种生产工艺得到了广泛的应用,不论是从熟料的质量和外观,以及煤、电耗等各项技术指标,都出现了跨越式的提高和改善。水泥生产工艺遇到的问题该热交换器结构形式为列管式共设有根规格为①×的钢管。主要解决措施如下把下料留子改为阶梯状或减小下料溜子角度并伸进皮带机导料槽内除出料方向外的其它三面和底部加钢板或内加挡料板以减小物料冲击和磨损避免扬尘。同时大量未燃尽的煤粉落入料层造成不完全燃烧,还容易出现结大块或结圈。2.窑尾分解炉的出现是该工艺的又一大亮点,因窑尾有分解炉使得碳酸钙的分解反应90%以上都在分解炉内完成了,大幅度降低了回转窑的工作负荷,从而也使得缩短回转窑的长度成为可能,正是因为如此,窑的长度由原来的120米骤减为60米左右,为整个生产系统带来了极大的便利,耐火砖的使用节省了50%以上,大幅度缩短了检修时间,降低了熟料的生产成本,提高了回转窑的运转率。无论是否使用助磨剂,入磨物料综合水分应小于1.5%为宜,而入磨的混合材水分应小于3%。

笔者到现场后发现磨机的通风换了一个新风机,而且规格比原来用的要大一些。怎样更有效地增加冲击破碎,把球磨机面积破碎程度地变为体积破碎,是提高球磨机产量的关键。评价增强型助磨剂的效果,除前者之外,还要看水泥强度提高的程度,应用中具体要求为在同品种型号水泥中磨熟料降低的幅度。水泥生产工艺遇到的问题在从成品料仓拌合机口经过成品料仓、调节料仓及称量斗拱四处放料口时均出现卡脖子现象,而使整个联动线无法联动,难以实现在拌合楼内通过秤量完成尾矿粉掺配任务。 空气负荷(AL)值参考: 1室 120~160 [Nm3/min m2] 3室 80~100[ Nm3/min m2] 2室 120~160 [ Nm3/min m2] 4室以后 40~100[Nm3/min m2] 增加篦缝间隙管理,目标1~2mm,保证篦板风速40m/s。闭路磨的比表面积和开路磨比表面积基本相似,是为了保证水泥强度而刻意控制的,并没有考虑水泥的细度和台产。

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