煤矿皮带运输机

斗式提升机,螺旋输送机生产厂家-铁山南煤矿大倾角皮带输送机成功试车# 11:22:12 铁山南煤矿大倾角皮带输送机成功试车 近日,川煤集团达竹铁山南煤矿大倾角皮带输送机试车成功,为即将到来的采区接替及煤炭运输打下了坚实基础。单位长度上的拉力值差的大小和凸段曲率半径、托辊槽角有关。煤矿皮带运输机故障研究--《科技信息》2010年01期#胡立峰;;[A];中国煤炭学会矿井地质专业委员会、中国煤炭工业劳动保护科学技术学会水害防治专业委员会2005年学术交流会论文集[C];2005年。煤矿皮带运输机在大多数的情况下电机轴不会发生断轴这是因为电机轴的材料一般是号钢电机轴比较粗应力集中情况要好一些所以电机轴通常不会断裂。发生噪声的原因主要有个原因。作者简介赵祜昌男年出生年毕业于北京煤炭工业。

赵祜昌煤矿井下皮带运输机运行状况解析。大倾角皮带输送机在煤矿行业的成功应用,实现了一机多用的目的,既解决了水平输送的问题,也解决了煤炭从井下输送提升的问题,使用方便,节省了企业大量的资金投入。发生这种情况应当更换减速机或修改减速机的设计。在安装与维修时应仔细调整其位置保证两轴同心。煤矿皮带运输机大倾角皮带输送机可以广泛用于煤炭、矿山、粮食、水泥、冶金、建筑等行业。改向滚筒与驱动滚筒的异常噪声改向滚筒与驱动滚筒正常工作时噪声很小发生异常噪声时一般是轴承损坏轴承座处发出咯咯响声此时要更换轴承。

根据多年对井下皮带运输机运行状态管理和系统调查表明目前井下包括地面配套皮带运输机普遍存在跑偏、撒料、异常噪音、减速机的断轴、使用寿命较短、皮带打滑等故障下面从使用者角度出发分析与说明各类故障的原因及处理方法。异常噪声皮带机运行时其驱动装置、驱动滚筒和改向滚筒、以及托辊组在不正常时会发出异常的噪声根据异常噪声可判断设备的故障。它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。关键词煤矿井下皮带运输机跑偏运行状况中图分类号文献标识码文章编号科学之友年月在驱动装置的电机与减速机高速端之间的联轴器或带制动轮的联轴器处发出的异常噪声这种噪声也伴有与电机转动频率相同的振动。煤矿皮带运输机电机绞车张紧或液压张紧皮带机的打滑使用电机绞车张紧或液压张紧的皮带运输机出现打滑时可调整张紧行程来增大张紧力。在倾斜段采用了隔板裙边皮带,可以防止物料在向上输送的过程中洒料。

煤矿皮带运输机并且还可以在水平段加装料仓控制入料量,方便了承接上游设备处理完毕的物料。这三方面的原因分别对应的解决办法有:在安装与维修时要仔细调整高速轴的位置,尽量保证两轴的同心度;采用液力耦合器断轴和电机软启动装置;更换减速机或者修改减速机的设计,以增强其强度。为解决这类故障要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。自9月份使用以来,该矿各掘进区队均完成或超额完成了月进尺任务。其调整方法与调整托辊组类似。皮带运输机的撒料皮带运输机的撒料是一个共性的问题原因也是多方面的。

皮带打滑重锤张紧皮带运输机皮带的打滑使用重锤张紧装置的皮带运输机在皮带打滑时可添加配重来解决添加到皮带不打滑为止。煤矿皮带运输机整个工程历时两个多月,共投入人力7000多人次,加工工时400余个;投入各种工字钢逾6吨,各类钢板新旧管材6.2吨,沙石46吨,水泥10余吨及其它材料。尤其是下托辊因其长度较大自重大噪声也比较大。在头部水平段安放了电机和减速机,解决了用户占地空间的问题。跑偏的原因有多种需根据不同的原因区别处理。二是在加工时两端轴承孔与外圆圆心偏差较大使离心力过大。

以往该矿使用过的皮带运输机为SPJ 800型,其机架高度为1.2米,使用双电机,安装6只滚筒,但是存在配套设施多、成本高,移动及拆装难度大等问题。头部水平段长度也同样可以根据用户要求进行设计。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线即保证其轴线水平。煤矿皮带运输机经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。您还可以找皮带运输机,振动运输机,刮板运输机,矿用运输机,螺旋运输机等产品信息。具体方法是皮带偏向哪一侧托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移或另外一侧后移。

煤矿用皮带运输机经常出现的问题以及相对应的解决办法 - 皮带运输机 - 新闻-皮带输送机-斗式提升机- 螺旋输送机-输送机-皮带运输机-带式输送机-新乡市东源机械有限#属于的一种,但又不同于普通的皮带,现在已被广泛应用到煤矿企业,被发展出来有煤矿专用的皮带运输机,成为煤矿生产的主要设备之一。断轴后的断口通常比较平齐。调整驱动滚筒与改向滚筒位置驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。对于凸段皮带运输机应尽可能地增大凸段曲率半径和在满足输送能力的条件下减小托辊槽角。煤矿皮带运输机安装调心托辊组调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。为方便使用与维护,该矿自行设计加工制作成高度为0.5米的皮带机架,机头、机尾各安装一只滚筒,减少了传动、导向、调节滚筒4只,双电机改为单电机,不仅降低了电耗、设备投入等成本,而且拆装、移动方便,日常维护简单,机械故障率极低,很少造成生产影响,运输也达到了生产能力。

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