皮带机输送量

矿山长皮带机频繁烧电动机原因分析及解决办法 - 豆丁网#某水泥公司石灰石矿山输送皮带机长 9.3km,2007 年6 月投入生产, 运行几周后,2 台拖动电动机的电缆相继被击穿, 于是将电缆更换成高压电缆,耐压等级  000V,3 芯,并有屏蔽层,此后电缆不再被击穿。又如, 2009 年7 月份,头煤秤因传感器信号线损坏,导致反馈信号丢失,造成 PLC 故障保护跳停;转换为应急模式生产,直查出故障原因,更换信号线后,恢复正常模式。2 皮带机工作情况2.1 拖动方案长皮带机由 3 台 69V/4kW 变频电动机拖动,山下一台,山上两台。 启动后,由山上两台电动机即可拖动,停掉山下电动机。皮带机输送量2在DCS 系统与现场 PLC 之间增加  只 MY4NJ中间继电器,用来把模拟信号送给原来 PLC 的 S7-AD EM23 模块或者给料机变频器的转速给定。2.3 工况描述由于下山皮带太长,不易启动,因此利用变频器的软启动功能启动皮带机。

3 台变频器以主从方式进行控制,转矩跟随。为此,在2008 年冬季大修期间对煤粉秤进行了改造。2.2 运行状态分析该矿山长皮带机运行方向与水平面成一定角度,根据力学原理,板喂机下到皮带上的物料将产生一个沿皮带运行方向且与皮带阻力 f 方向相反的下滑力F,若皮带上物料量增加,则下滑力 F 增大,当下滑力大于皮带阻力 f 时,电动机牵引力 F′为负值,其方向与皮带阻力相同,即下滑力克服皮带阻力拖动皮带及电动机运行,此时电动机必须提供制动力。皮带机输送量 但是,从发生故障到通知值班人员到现场恢复运转的过程,已经严重影响到生产的连续运转。采用2 只继电器是考虑到接触器线圈电压为38V,变频器启动电压为内部输出的 DC24V。 (必填)例: - 豆丁网#举报该文档为重复文档。皮带机输送量 每台电动机各由一台 ABB 公司电压源型的 ACS800 系列变频器控制,变频器直流母线通过制动斩波器与制动电阻相连。公司生产各种用于冶金、焦化、煤炭、电力等行业的矿..。正常运行状态下,MY4NJ 不得电, 则 DCS 给定的 4~2mA 信号通过其常闭触点, 供给 PLC 原产量给定;特殊状态下,中控室人员操作 DCS 进行转换,驱动 MY4NJ 吸合, DCS 产量给定信号输入到给料机变频器,作为速度给定信号。 将烧毁的电动机送电机厂,请其用优质的线圈重新缠绕并加强绝缘, 但到 2008 年 0 月电动机又被烧毁。 因此选择变频器对电动机进行控制,当板喂机喂料量一定时,皮带上的总料量与皮带速度成反比,皮带速度越快,皮带上的石灰石总量越小,皮带越不容易飞车,因此,皮带启动后,变频器一般设定为 5Hz。

输送机-【输送设备专卖——皮带机】 输送量大 可按客户要求定做-输送机尽在阿里巴...#新乡市振动设备有限公司,地处中原,北依太行,南临黄河,东有京珠高速,西靠京广铁路,座落于交通便利的新乡市高新技术开发区。3 使用效果和注意事项事实证明,转子秤自身发生故障时,只要罗茨风机、螺旋气力输送泵和给料机正常,可以实现应急模式的快速转换,不但基本不影响生产,还能提供充足的维修时间。皮带机输送量4在头、尾两台秤的DCS 程序中分别制作一个数字量输出 DO 控制点, 应急模式时驱动 3 只继电器(线圈并联);正常模式释放,原信号走向不变。因此, 笔者从安全生产和节能增效的角度建议:对于新建矿山项目, 其下山输送皮带机的电动机控制,一定要采用可四象限运行的变频器;对于已采用制动斩波器进行控制的下山输送皮带机,应尽早抓紧改造,采用可四象限运行的变频器。(编辑 孙卫星)科氏力煤粉秤的应急模式(山东彼那尼荣安水泥有限公司,山东 莒县 276528)中图分类号:TQ727 文献标识码:B 文章编号:102-9877(20)4-63-63 - -。我公司煤粉计量使用的 KXT(M)科氏力秤煤粉定量给料装置, 设计有中控自动/手动和本机自动手动四种模式,当某个环节发生故障时,可以由值班人员现场转换、操作,维持生产。

皮带机输送量 但到9 月份却连续烧毁2 台电动机。 如,29 年  月份,尾煤秤转子力矩传感器的传动减速器,因缺油造成齿轮损坏,无法带动传感器反馈产量信号,中控操作人员快速转换为应急模式,维持运行 2d,基本没有影响生产(该减速器齿轮为非易损件,仓库无备件,适逢春节期间,备件采购到货期很长)。 皮带机设计输送能力 000t/h,石灰石的输送量由喂料板喂机控制,正常情况下, 输送量设定为8t/h, 每天运行 6h (两个班),即可满足 2 条 5 t/d 生产线的需求 此时,电动机工作于发电状态,测得电动机电流约为 29A。1 应急模式的改造思路科氏力秤系统由给料机(变频)、流量计和气力输送泵组成, 所以在转子秤、PLC 或者仪表等发生故障的时候, 可以通过在中控室进行快速地电气控制转换,用给料机转速控制煤粉流量,结合转速反馈信号,来达到正常给料、稳定生产的目的。2 改造措施1)增加计量秤的圆盘给料机转速信号,在 DCS 实时显示,监控给料机的转速波动及运转状况。 其缺点是一次性投资较大,但投资成本很快由于并网发电产生的效益而被收回。

皮带机输送量 另一个是采用四象限运行的变频器,不仅能消除设备隐患,提高设备的可靠性和稳定性,而且可以自动并网发电。使用中,应注意保持煤粉仓料位稳定在正常台时产量的 3~35 倍之间,避免煤粉冲料,减少下料波动对给料机的影响,完全可以保障正常生产运行。 振动公司是生产、销售螺旋输送机、皮带输送机、链板输送机等输送机械、矿山设备的专业厂家,产品设计合理、性能优异、价格合理,公司具有先进的生产工艺设备,凭着高素质的人才、严格的管理、完善的检测手段、的产品,树立了良好的企业形象。否则,皮带将越转越快,造成飞车。参考文献:[1] ABB 公司 ACS80 硬件手册[R].[2] 张宗桐.变频器应用与配套技术[M].北京:中国电力出版社,2008.[3] 吴忠智,吴加林变频器应用手册[M]北京:机械工业出版社,25(编辑 孙卫星)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!水泥生产中,工艺系统对煤粉计量的要求比较严格,特别是煤粉供给的连续性,一旦因计量设备、仪表等原因造成断煤,轻则会导致熟料质量变差,产量降低;重则发生窑内冲料,被迫止料甚停窑的事故。该方案不仅没能利用生产过程中产生的电能,而且存在设备故障隐患。

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