溜槽 块煤率

螺旋溜槽由邯郸设计院设计生产,设计使用寿命为6年,技术参数见表2。为满足正常分料需要,制定了 2 种改造方案:① 采用标准漏斗,扩大基础坑;② 基础不变,改变漏斗结构。2 改造前后落料轨迹分析物料输送带式输送机头部后,以平抛运动方式落入头部漏斗中,在未碰到任何东西之前,可应用平抛运动规律进行分析。溜槽 块煤率2.2 洗选加工环节作为精煤生产的主体设备,古矿选煤厂使用的 XD2532 筛下跳汰机存在着空气室结构不合理、排料装置分离精度偏低等缺陷,导致床层经常出现“翻花”和“跑空”的现象,同时床层跟踪系统不完善,精煤质量波动大,矸中带煤率高达 11.8%,严重影响了精煤产率。2005年集团公司块煤产量达到3.598Mt,创历史水平。□ (收稿日期:)论文编号:(2010)带式输送机头部分料漏斗改造实践金堆城钼业集团有限公司机电修配厂 陕西华县 714102 式输送机是金堆城钼业集团有限公司百花选 厂的主要设备,其中 14 号输送机是将一筛分的筛下料运输粉矿仓。

由于要确定的是改造前后的落料点在水平方向上的位移差,物料运动速度不高,在分析过程中,可忽略空气阻力。由于煤仓限位措施不可避免地要造成满煤仓影响正常生产,故新景矿选用螺旋溜槽以提高块煤率。料位检测装置给出满杯信号给PID控制主机,控制系统发生指令,使出料闸门按预设数据打开,块煤在料槽中缓缓下落。溜槽 块煤率由于块煤生产受煤层自身强度、地质条件、采煤工艺、转载过程等诸多因素影响,产量只占原煤总产量的10%~20%左右。煤流由直线运动变为螺旋运动,缓解了煤下落时的冲击力,从而防止块煤破碎,环节块损降低了 1.22%。导入段主要起集料作用;调速段的作用是控制煤流在槽内的运动速度和方向,使煤流变为匀速螺旋运动;匀速段的作用是使煤流匀速下滑煤仓底部,其基本参数为溜槽螺旋角、底面内倾角、底面宽度、侧面高度。

2螺旋溜槽的防破碎原理螺旋溜槽的工作原理是通过螺旋溜槽的导向作用,将煤炭入仓过程中的自由落体运动转变为匀速螺旋运动,降低煤流运行速度,减缓煤炭入仓过程中的相互冲击,防止块煤破碎,从而提高块煤率。增加铲板后可有效切割床层,矸中带煤率降低了 3.9%,有效提高了精煤的质量与产率。一处是 318 和 319 号脱水筛 521 号输送机,落差为 7.5 m,块损率为 2.78%;另一处是 524 和 525 号等厚筛处,其中块产品 526 号带式输送机处的落差为 11.0 m,块损率为 3.42%,其小块产品 526 号带式输送机处的落差为 10.6 m,块损率为 3.06%。2、JYB/F-B溜槽防块煤破碎装置 料斗空时,溜槽下方出料口电动闸门关闭,待料斗满高位(参数可根据现场实际要求设置)上限。溜槽 块煤率近年来,随着采选技术和条件的变化,供矿粒度减小,粉矿量增多,筛分后的粉矿已从原来的 20% 增加到 50%,多时可达 70%,远远超出 14 号输送机的设计输送能力。但头架和头部漏斗处的基础坑受到原土建基础的制约,原基础的受力点正好处于主梁上,如要加宽基础坑,要将主梁打断,这会破坏廊道的承重结构,导致严重后1. 头部漏斗 2. 地板 3. 右侧溜槽 4. 左侧溜槽图 1 改造前后落料轨迹示意表 1 各环节改造前后块损指标综合 % 破碎环节块损洗煤矸中带煤指标 限位闸板 螺旋溜槽17.9411.80 2.78 3.42 3.10 5.1324.48 9.0312.22 7.90 1.40 2.20 5.68 8.4125.5410.19。

应用实例效益分析:某选煤厂年入选区原煤400多万t,块煤率在未安装防破碎装置时为11.5%,安装防破碎装置后为22%,提升了10.5%个百分点,以此比例,按块煤与未煤差价300元计,每年可创经济效益1260万元,为企业带来了很大的经济效益。(2)阳煤集团所属矿井大多采用矿车运输,煤仓是运输过程中不可缺少的缓冲和转载环节。3螺旋溜槽技术参数及选型螺旋溜槽一般分为导入段、调速段和匀速段三部分。溜槽 块煤率该矿2005年11月2006年6月原煤产量3873.921kt,按1.01%计算,可增加块煤39.127kt,每吨按430元计,可增加收入1682万元,扣除44万元的投资,增收1638万元,而螺旋溜槽设计寿命为6年,经济效益十分显著。料仓防块煤破碎装置,溜槽防块煤破碎装置-无锡广通英格电子有限#1、JYB/F-A料仓防块煤破碎装置的工作原理: 料斗空时,伸缩桶下落煤仓内煤的上方,待料斗满时,料位计将检测的料位信号送给DIP控制主机,控制系统发出指令使提升装置提升伸缩桶并打开底部放料闸门,块煤在伸缩桶中缓缓下落,料斗被放空。壁挂式螺旋溜槽适用于井下已有煤仓、新建煤仓和地面煤仓,且具有施工简单,安装方便等特点。

洗块产品售价约为末煤的 2 倍左右,其产量高低直接影响着企业的经济收益。煤仓作为井下煤炭运输过程中重要的转载和缓冲环节,落差较大,煤炭入仓过程中块煤损失为严重。工作原理:1、JYB/F-A料仓防块煤破碎装置的工作原理: 料斗空时,伸缩桶下落煤仓内煤的上方,待料斗满时,料位计将检测的料位信号送给DIP控制主机,控制系统发出指令使提升装置提升伸缩桶并打开底部放料闸门,块煤在伸缩桶中缓缓下落,料斗被放空。溜槽 块煤率减少煤炭入仓过程中的块煤损失,提高块煤率,对提高经济效益有着十分重要的意义。3.4 等厚筛筛网优化将南楼 524 和 525 号双层等厚筛筛网规格由原 25 mm×35 mm (上层) 和18 mm×20 mm (下层) 更换为 25 mm×30 mm (上层) 和 13 mm×20 mm (下层),使洗、运、筛等各环节中产生的末煤化地掺混到块煤产品中,在保证了洗中和洗小产品的限下指标基础上获取了块精煤产量该选煤厂在经过全方位的提块工艺改造后,精煤产率及块量大幅提高。该装置具有结构简单,安装维护方便等特点,可为企业带来丰厚的经济效益,具有较好的推广应用价值。

14 号带式输送机头部的分料情况存在 3 种工况:① 不加挡板,物料全部进入溜槽左侧通道的 23 号胶带上;② 加一半挡板,物料两边各半;③ 加全挡板,物料全部进入溜槽右侧。7结论螺旋溜槽作为目前国内较为先进的直立筒仓防止块煤破碎技术,已多地得到推广应用,并取得了显著的经济效益和社会效益。平抛运动可分解为竖直方向的自由落体运动和水平方向的匀速直线运动。采煤作业中利用螺旋溜槽提高块煤率#发表于2011年11月01日 近年来,无烟块煤作为重要的化工原料在煤炭市场上一直供不应求,售价高出同类末煤一倍以上。此时料位计检测空仓信号,提升机停止工作,放料闸门关闭。溜槽 块煤率内嵌式即根据设计的螺旋线及溜槽参数,在煤仓内壁开凿流煤槽体,再将螺旋溜槽镶嵌于槽体内。

混原煤进入洗选系统的 4 台 13 mm 分级筛分级,-13 mm 物料进入末煤洗选系统,+13 mm 物料经过 2 台 XD2532 跳汰机分选成精煤产品,经由多台带式输送机转载产品分级等厚筛,分级为洗中、洗小和末煤,入仓装车销2 存在的问题块原煤需经准备、洗选、运输、分级和装仓等多道处理环节,期间受到破碎机过粉碎严重、跳汰机结构不完善、转载运输环节落差偏大及分级筛网不合适等因素制约,块损现象严重。该煤仓2004年上半年投入使用,由于受煤矸石冲击和地质构造的影响,煤仓上仓口20m以下仓壁破坏严重,片帮深达2m。溜槽 块煤率外螺旋煤仓螺旋溜槽的设计与安装-外螺旋煤仓 螺旋溜槽 内螺旋煤仓 块煤率#文章摘要: 外螺旋煤仓具有提高块煤率、防堵仓等作用,使用外螺旋溜槽可带来可观的经济效益。实践证明,螺旋溜槽的应用是提高矿井综合块煤率,提高经济效益的有效途径,具有广阔的推广应用前景。这样避免了块煤因带有初速度和下落加速度冲击所造成的块煤破碎。头部传动滚筒标高提高 300 mm 只影响第 1 种分料工况。

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