浓缩机传动齿轮多长时间加油

(4)传动轴、轴承设计 根据类比法,参照减速机输出轴参数Φ110mm,选取: 传动轴直径为:Φ110mm 根据使用工况,选用GB288—87 调心滚子轴承。冲击式破碎机轴承装置是整个设备的关键部件之一,它是设备高效生产的保障条件。浓缩机传动齿轮多长时间加油为简化检修工艺,该厂曾在2005年将 轴承传动改造为滚轮传动,但上溢的细泥泡沫还是能 浸入滚轮轴承内部,长此以往,导致滚轮轴承润 滑性能下降,缩短了滚轮轴承使用寿命。设备 连续运行5个月以来事故率为零,解决了以往每次停 产检修设备而投人的人力、物力,直接节约配件、材料 及大修费用15万元/年。 轴承型号为:53522 其径向基本额定动负荷为:Cr=360kN=36000kg 因机轮所受载荷: F=4578.7kg 故: Cr>>F 满足设计要求 3.3 耙架 姚孟发电公司原6 台DN30 型浓缩机中,有2 台单边驱动和4 台双边驱动,从运行情况看,单驱动浓缩机工作状态比较好,能满足实际工作要求,且故障少于双驱动浓缩机。 3.2.1 传动系统图: 全国火电300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 670 1、机轮 2、轴承座 3、联轴器 4、底座 5、减速机 6、液力偶合器 7、电动机 3.2.2 传动方案特点 (1)简单、运行可靠。

因该设备原为仿造前苏联设计产品,主要是用于黑色金属、有色金属、非金属选矿厂的精矿浓缩及矿山的尾矿脱水处理,后来被电厂用于灰浆灰水分离处理,适用于高浓度灰浆系技术规范: 浓缩池直径:30m 浓缩池深度: 3.97m 沉淀面积:707m 耙架每转一周时间:16 分钟 处理能力:1570t/日 电机功率:7.5kw 转速:960r/min DN-30 型浓缩机工作原理: 灰浆来自火力发电厂锅炉燃烧后经电除尘器、捞渣机收集后由水力输送除灰系统。浓缩机传动齿轮多长时间加油由于采用了液力偶合器,使传动平稳,过载能力大。(7)严禁在不给电的情况下松闸下放重物。 [4]《滚动轴承计算》,高等教育出版社。(3)绞车运行中操作工不得与他人交谈。锻件强度好,不易有缺陷,加工后采用中频淬火,淬火深度可达5~7mm,且淬火均匀性好。

4提耙式浓缩机的不足 提耙式浓缩机为露天作业,装在提耙油缸上的限 位开关易受外部环境的影响导致触点接触不灵,从而 使限位返回信号受到影响,鉴于此,该厂将与设备厂 家协商解决此问题,以确保该设备更加稳定运行。双驱动浓缩机因两个驱动装置不可能达到完全同步,往往出现一边拖着另一边走的情况,不可避免地产生开式传动机构干涉现象,造成开式齿轮和行走轮磨损和损坏,使检修工作量增加。浓缩机传动齿轮多长时间加油 (2)轴承参数选取 因原轴承结构设计不合理,当受一定的径向力时,钢球易被挤出滚道;考虑其实际工况和轴承加工工艺,设计深沟平底推力球轴承。从使用 4 年情况看,轮胎磨损轻微,一条外胎使用5 年以上没问题,这样,5 年内不用更换任何备件。电动机运行电流由以前双臂双电机驱动(2×7.5kW)28A 左右,降低到单臂单电机驱动(7.5kW)的 6~8A,节电效果十分明显,且运行时电流平稳,无波动。(2)各制动装置的操作机构和传动杆件的动作是否灵活可靠,制动轮与闸瓦的间隙是否符合规定,施闸时操作手柄的行程不得超过全行程的3/4。

3.2 周边驱动装置 取消了原开式齿轮、轨道、钢轮等传动系统,采用以飞机橡胶机轮作为驱动轮的驱动装置。 4.3 运行费用低 运行阻力小,效率提高。 在这种情况下,为了保证#1~4 机组的正常输灰,解决浓缩机故障率高,检修频繁、备件消耗量大,运行不稳定等问题,为此对除灰系统中的浓缩机传动部分、筒轴承部分进行改造,经几年设备运行效果良好,为火力发电同类型机组的浓缩机设备改进时作为参考借鉴。改造前,大家担心轮胎气压问题,但以实际运行情况看,轮胎充气一次可使用2 年左右。 手动方式主要用于设备检修、维护阶段,仅可在自动 方式异常情况下,短期内带负荷使用。浓缩机传动齿轮多长时间加油自动方式用于设备带料运行阶 段,与传统的电机驱动方式不同,浓缩机采用液压马 达作为动力源。

新轴承参数确定:根据结构限制,选取中径D0=2460mm,外径D=2550mm,内径d=2370mm,厚度H=120mm,钢球公称直径dw=50mm,滚道深度h=10mm。针对以上问题,2007 年3—5月份,该厂组织工程技术人员对新建洗煤厂 选用的提耙式浓缩机进行分析、考评,一致认定引入 淮北矿环洗选成套设备有限公司生产的周边传动、液 压自动提耙高效浓缩机,并于2007年8月完成了新 设备的安装施工,提高设备稳定运行能力。 (3)运行噪音小、平稳,磨损小。 该系统1985 年投运以来,由于除灰系统中浓缩机多次出现因浓缩机筒轴承脱轨,行走部分一、二级齿轮磨损、拖轮磨损等引起浓缩机停运导致除灰系统瘫痪的恶性事故的发生。较粗的灰浆颗粒沉入池底,较细的灰浆颗粒随溢流水向四周扩散,边扩散边沉降,在池底形成锥形浓缩层,极细颗粒随溢流水溢出。浓缩机传动齿轮多长时间加油 4 浓缩机改造后使用情况 4.1 安装方便 新设计的浓缩机回转机构中,两支座重量均减轻1 吨以上,单件由3.2 吨减到2.2 吨,因此,在吊装时用45 吨汽车起重机安装十分方便。

2.运行中的注意事项(1)必须看准、听准声光信号,信号不清或没有听清不得开车。原NT一45周边齿条传 动浓缩机传动机构是由电动机、皮带轮、减速器开式 齿轮对、传动齿轮和两组支辊组成,安装在传动架的 一端。 关键词提耙式浓缩机;应用;稳定运行 西山煤电集团公司屯兰矿选煤厂于1997年投 产,煤泥水处理系统初设计选用NT一45型浓缩机, 煤泥处理量2 400 t/天。浓缩机传动齿轮多长时间加油 引入提耙式浓缩机后,彻底解决了原浓缩机故障 率高、易损部件更换工艺流程较复杂、费时、费力及在 生产过程中不能自动提耙带来的一系列隐患。 年龄41 岁 性别:男 职务:专责工程师 职称:工程师 通讯地址:河南省平顶山姚孟发电公司生产技术部 电话: E-mail :[email protected] 邮编:467031 ②李晓玲: 从事发电厂机械起重工作。 旧轴承参数:中径 D0=2480mm,外径 D=2550mm,内径 d=2410mm,厚度 H=86mm,钢球公称直径dw=32mm,滚道深度h=3mm。

(3)深度指示器指示是否准确,检查过卷、超速、过电流和欠电压、减速警铃、脚踏等保护装置的动作是否灵敏可靠。 3.1.4 防水、排水和密封 (1)防水、排水 原回转机构中,为了减轻重量,在固定支座上开有 6 个扇形孔,而后用盖板盖住,螺栓连接。 3.1.3 润滑 原回转机构中只有干油润滑方式,为了使润滑更可靠,新设计中我们增加了一套稀油润滑系统,采用干、稀油混合润滑方式,改善润滑条件,增加润滑的可靠性,适应轴承低速运转状态。驱动刮集装置与耙架采用绞链结构 联接并可通过配装在万向节上的提升油缸上下提升。浓缩机传动齿轮多长时间加油 ①作者简介:常宏星男1967年出生2000年毕业于太原理工大学工程师古交030206 万方数据山西焦煤科技 2008第2期 表l 提耙式浓缩机的主要技术指标 提升系统 运行系统 技额定压力20 MPa 额定压力6.3MPa 未流量2.5 L/rain 流量63 L/min 要液压油N 46 液压油N 46 求容积0.32 m3 2.2 GZN提耙式浓缩机电控系统特点 1)手动方式。 计算钢球与轴圈的接触角: α= cos-1{(dw-2h)/dw} 将新旧轴承参数代入上式中,得: 旧轴承: α= cos-1{(32-2×3)/32} = 35° 新设计轴承: α= cos-1{(50-2×10)/50} = 52° 结果见下表: 钢球直径dw mm 50 32 滚道深度h mm 10 3 滚道圆弧半径R mm 26.25 16.8 接触角α ° 0~52 0~35 由计算可知:原轴承中钢球与轴圈的接触角α<45°,因此不能承受径向力。

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